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ababab

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安川机器人负极限修改

ababab  发表于 2015/11/26 19:20:08      1928 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

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(1)机器人只执行焊接命令,中间不放工件,把上电极头干废了;(2)电极头修磨六次以后,走到焊点位置出现脉冲超限,如上图所示,此时电极头还没到极限位置,直接更换电极头就没有报警了,听说在维护模式下更改外部轴负极限,请问怎么更改。(3)修磨补偿问题,新电极头,第一次修磨产生的修磨补偿不够,再修磨一次补偿才正确又是什么问题?请各位分析下

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  • atmupkeep

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    atmupkeep   发表于 2015/11/28 16:57:23

    用途是什么焊接?

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/11/28 16:57:23 发表于2楼的内容

  • fung

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    fung   发表于 2015/12/1 18:34:16

    你好,车窗焊接,有什么解决办法吗?

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/1 18:34:16 发表于3楼的内容

  • jijun

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    jijun   发表于 2015/12/2 18:13:47

    电焊用,安川机器人,控制器是DX100

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/2 18:13:47 发表于4楼的内容

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