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常压包装自动控制系统

218hty  发表于 2007/6/18 8:39:09      1123 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

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  • tenshi

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    tenshi   发表于 2007/6/16 23:51:59

    欲看详细介绍请下载楼上的word文档

    摘要:本文详细介绍白酒自动包装生产的工艺与控制过程;给出了以台达PLC和人机界面以及变频器的控制系统电路和具体程序流程;

    一:控制系统工艺描述:
    1.随着白酒产量的不断加大,原来的手动包装越来越不适应高速和多品种的白酒包装要求;客户提出需要自动调节生产线速度,在下游包装速度加快,或上游灌酒速度加快时自动变化生产线中关键工序压盖机的速度,从而使得系统平衡,不会出现在流水线中酒瓶堵瓶或空瓶的现象;
    2.包装生产线一般包括:自动洗瓶,自动灌酒,自动压盖和封盖,自动贴标,自动分检,自动装箱;在整个系统中,自动压盖处于中间环节,其速度对于整个系统流畅影响最大,我们选择此环节进行控制,并且可以根据需要稍微改动,即可独立应用于其他环节!

    二:根据客户要求的工艺,设计的控制程序如下:

        包装机动作流程     
    1.启动系统:以30HZ(可以设定)启动传送带,延时3秒(可以设定)后,以30HZ(可以设定)启动压盖机; 
               
               
    2.  光电管动作说明:         
     (1):压盖机前光电管        
      当光电管的发光被挡,信号ON,此信号连续3~5秒(可以设定)保持ON,表示瓶子挤满,压盖机从45HZ(可
      以设定)开始加速1HZ/S(加速度可以设定),加速5秒后(可以设定),判断信号是否空瓶(光电管信号OFF,
      此信号OFF连续保持5秒[可以设定],表示空瓶),     
       如果空瓶为真,开始减速1HZ/S(减速度可以设定),5秒后   
       (可以设定)判断空瓶信号是否消失:     
         如果消失,进入正常运行;    
         如果存在,继续减速直到停机;   
         下次启动必须等到瓶子信号ON到来时,以45HZ启动(可以设定);
       如果空瓶为假,继续加速直到60HZ(可以设定);   
      如果既没有连续保持ON,也没有连续保持OFF,表示系统正常;   
               
     (2):压盖机后光电管        
      1.计算传送带速度(瓶/分);       
      2.累计生产的瓶数(可以清除);      
      3.信号ON,表示堵瓶,{此信号连续3~5秒(可以设定)保持ON},压盖机无条件停机,下次启动需要堵瓶信号消失
        ;堵瓶信号消失,压盖机才能启动!      
      4.信号OFF,表示空瓶,{此信号连续3~5秒(可以设定)保持OFF},不处理;  
      5.压盖机后堵瓶优先级高于前堵瓶;      
    3. 传送带调速:          
     (1):传送带在运行过程不能停机;最低速度保持30HZ,以上随压盖机速度1:1跟踪;  
     (2):传送带停机需要人工停机;启动需要人工启动;     
    4.手动启动时,系统固定速度,不做速度调整;       
    5.自动启动时,系统自动调整压盖机速度;       
    6.复位按钮用于变频器故障复位和卡瓶时的复位;只有复位后,系统才能再次启动;   
    7.停止按钮用于系统正常停机;        
    8. 紧急停止按钮用于系统无条件停机,并清除一切计算中间变量;     

    三:系统元件选择:
    1. PLC 采用台达DVP32ES00R;
    2. 人机界面采用PWS1711CTN;
    3. 变频器采用VFD015A21A
    4. 传感器采用OMRON光电漫反射传感器,并且四只并联,以防止圆形酒瓶相
           临处得不到正确信号!如下图:
     四:电路图:
    1. 如下图:
     
    2. 电路采用PLC以RS485通讯控制变频器的工作频率,而启停指令采用端子控制,这样可以提高通讯速度,保证控制的连续性;
    3. 变频器参数:
     变频器参数设定列表
    代码   压盖机 传送带
    PR00   2 2
    PR01   2 2
    PR03   60 60
    PR04   50 50
    PR05   220 220
    PR10   2 2
    PR11   2 2
    PR24   1 1
    PR38   0 0
    PR54   2 2
    PR55   1.5 1.5
    PR57   0 0
    PR58   0 0
    PR59   60 60
    PR60   1 1
    PR61   120 120
    PR62   1.5 1.5
    PR77   2 2
    PR78   1 2


    五:系统安装控制柜结构:
    1. 如下图:
     
    2. 为进一步缩小体积,系统全部安装于一个控制箱,并嵌入生产线内部!

    六:程序编写:
    1. 人机界面部分: 
     
    以上为主要界面;
    2. PLC程序:
     
    采用在M1123中增加地址的通讯方式可以大大提高通讯速度和可靠性!

    七:安装调试和应用效果:
    1. 调试应注意抗干扰处理,尽可能采用屏蔽线连接现场的传感器;
    2. 传感器如太灵敏,可以在端口并联10-100UF电容;
    3. 目前此系统已经工作两月,客户反映造作灵活,稳定性很好;完全达到了控制目的!
    欲看详细介绍请下载楼上的word文档

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    引用 tenshi 2007/6/16 23:51:59 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

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    钟灵山   发表于 2007/6/18 8:39:09

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    引用 钟灵山 2007/6/18 8:39:09 发表于3楼的内容

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