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螺旋卸车机左旋转电机烧毁事件分析(原创)

lslsm  发表于 2014/6/3 20:01:50      1367 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

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1号螺旋卸车机左旋转电机烧毁

1.事件经过

328运行白班发现,1号螺旋左旋转电机故障。电气检修人员到现场确认电机烧毁。到物质仓库领取一台新购买的电机进行更换,恢复运行至29日发电部运行白班再次烧毁。目前已将两台电机外送修理。

2.原因分析

从绕组损坏情况判断,电机为过负荷烧毁,因当时煤种为二类B低硫煤,该煤种全是水车,又湿又硬,从以往实测数据来看,卸此煤种旋转电机电流一般在40A~65A波动(电机额定电流为44.2A)。

331,设备部与检修公司再次到现场测量运行中旋转电机数据,在螺旋头入煤一半时测得电流46A,再深入煤层测得电流68A,之后电机堵转发出“嗡嗡”声跳闸。而在煤质好的情况下,旋转电机带负荷运行正常电流为35A左右。由此说明近期螺旋电机在运行中远远超过了额定电流。导致电机两次烧毁。

螺旋电机的烧毁,长年来都是输煤系统的一大主要问题,自投产以来进行过多次电气控制、保护改造的偿试,但未取得明显效果。分析其原因主要有以下几点:

 1.电机保护与卸煤任务的矛盾未能彻底解决,保护的设定起不到对电机的保护作用。

 2006年曾对电机保护器设定为105%Ie,结果卸煤时频繁跳闸,卸干煤种时都无法正常工作;后设定为120%Ie,煤种较湿时无法正常工作;最后经过多次讨论调整为现在的140%Ie,卸湿煤时仍会频繁发生过负荷跳闸。也曾尝试过过流保护,保护设定逐步提升到200%Ie仍无法正常工作,后取消。

2.卸湿煤时,操作人员很难把握好螺旋头的进入煤层深度。

据操作人员反映,卸湿煤时如螺旋头入煤层过深易发生螺旋电机堵转,过浅螺旋头只能在煤层上刨煤,湿煤卸不出去。

3.防范措施

1)加强对螺旋卸车机的设备点检定修工作。

 螺旋卸车机控制柜定期检查、清扫。90天一次(已落实);螺旋卸车各电机定期检查、润滑、更换。365天一次(每年AB修中落实),目前未出现因轴承损坏电机烧毁现象。

 2)加强设备定期清理工作,特别是对传动轴两端的钢丝绳等杂物应定期进行清理。

 (3)在卸湿煤时,操作人员严格控制螺旋头进入煤层深度。有些操作人员卸煤以车厢头部为起点,将螺旋头深入煤层卸尽头部煤后,再逐步向车厢尾部挤压推进,容易造成堵转和烧毁电机。而正确的卸煤方法是从上层由头至尾潜入推进,遇电机堵转“嗡嗡”声应立即拔螺旋头。另外,控制电机的设备是凸轮控制器,为保护电机,其内部构造分三档由低速向高速切换电阻器,所以操作时有一定的节奏,而不能图卸煤速度快速操作,容易造成凸轮控制器触头打火烧毛及零件松动,也容易造成电机过流。由此可见,正确的操作方法可避免电机烧毁。

4)在卸该煤种的情况下,以往都是拼设备,也考虑过人工卸煤,未实现。据了解很少有电厂使用螺旋卸车机,大部分采用翻车机。避免螺旋卸车机烧电机最主要的措施是改善又湿又硬煤质。

   (5)设备部全面考虑对螺旋卸车机进行的技术改造方案。


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