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高压变频器在排烟机上的节能应用计算

jshfq  发表于 2008/2/1 19:21:11      858 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

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高压变频器在排烟机上的节能应用计算

 
摘 要  根据铝电解槽烟气净化系统负荷的平衡,计算出三个大功率排烟机系统的引风量约有(15%+17%+17%)的余量。原排烟系统通过调节风力的挡板实现风量的调节,能量损失严重,经过技术改造采用变频器调节风量、节能效果显著。  
关键字  高压变频器;排烟机;节能应用计算   


0 引言
    青海大通公司一电解净化系统排烟机担负着260 台电解槽的烟气净化任务,电解烟气的处理采用三套干法净化系统(分别设在260 台电解槽的东、中、西部),每套系统分别处理100 、80 和80 台槽的电解烟气。目前,东部净化为新建烟气净化系统,排烟机为500kW 异步电机4 台;而旧系统(即中、西部)排烟机由同步电机拖动,电机功率800 kW,额定电压为6 kW,电机的启动方式为异步全电压直接启动,启动电流大,对电网的冲击大,并且影响电机的使用寿命。排烟机的控制采用人工启、停,技术较落后,控制系统中的风量调节是通过调节风门挡板实现的,这种风量调节方式不但使风机的效率降低,也使很多能量白白消耗在挡板上,资源浪费相当严重。净化系统需要检修时,必须关闭排烟机入口阀门,而排烟机仍处于正常的运行状态,浪费了大量的电能。由于变频器可实现大功率电动机的软起、软停、避免了启动时的电压冲击,减少了电动机的故障率,延长了使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗,为此,我们决定对三个系统采用变频器进行技术改造。


1 电解槽和排烟机技术参数


1.1 电解槽主要技术参数
        电解槽型                180 kA 预焙阳极电解槽; 
        电解槽数量            260 台;
        单槽排烟量            8 800m3/h; 
        烟气温度                120℃; 
        电解槽集气效率    98%; 
        当地大气压            77 327 Pa


1.2东部排烟机系统技术参数


1.2.1电机参数
         型号                       Y450-6 
         额定功率               500 kW 
         额定电压               6.3 kV
         额定频率               50 Hz 
         额定电流               59.9A 
         额定转速               960 r/min 
         数量                      4 台
         运行方式              每2 台并联同时运行


1.2.2 风机参数
         型号                      Y4-73NO.22F; 
         额定流量               302 400m3/h; 
         额定转速               960 r/min; 
         轴功率                   500 kW; 
         全压                       4.316 kPa 台


1.3中、西部排烟机系统技术参数


1.3.1电机参数
         型号                         TD118/448
         额定功率                 800 kW
         额定电压                 6.3 kV
         额定频率                 50 Hz
         额定电流                 90.5A
         额定功率因数         0.9~1.0
          额定转速                750 r/min


1.3.2 风机参数
          型号                        Y4-73-11NO28D
          额定流量                500 000m3/h
          额定转速                730 r/min
          轴功率                    800 kW
          全压                         3.842 kPa


2 净化系统负荷计算
    中国铝业公司青海分公司一电解厂现有180 kA 预焙阳极电解槽260 台,年产原铝12 万吨。电解烟气的处理采用干法净化系统。


2.1东部系统负荷计算


2.1.1系统的总风量


    系统的总风量QE(m3/h) 按式(1)计算。



2.1.2 排烟机引风量



2.2西部(中部)系统负荷计算


2.2.1系统的总风量
    系统的总风量QW(m3/h)按式(3)计算。



2.2.2 排烟机引风量



3 改造方案
3.1 控制方案
    三个系统排烟机电机配置高压变频器,由高压变频器控制排烟机的运行。排烟机在启动过程中,变频器的频率由低向高平滑上升,电机的转速由零逐渐上升到额定转速,启动过程平稳,对电网冲击小;当排烟机正常运行时,可根据工艺要求,对高压变频器参数进行设置,实现对电机转速的控制,从而达到调节排烟机引风量的目的。同时建立风机恒压智能闭环控制系统,控制系统由控制器(工控机、可编程控制器)、高压变频器、压力传感器等组成。当排烟机正常运行时,此控制系统根据压力传感器检测到的烟气净化系统中的压力值,通过可编程控制器调节变频器,来调整排烟机电机的转速,从而达到调节排烟机引风量的目的。


3.2系统配置


3.2.1 变频器控制方式选择
    东部烟气净化系统排烟机共5 台(1 台备用) ,配变频器2 台(1 台备用),系统正常运行时3 台风机工频运行,1 台风机调速运行。该系统中任何1 台风机都可以实现软启动和从变频向工频的切换运行。


    中、西部烟气净化系统1 套,每套系统中有排烟机3 台(1 台备用),配变频器2 台(1 台备用) ,系统正常运行时1 台风机工频运行、1 台风机调速运行。该系统任何1 台风机都可以实现软启动和从变频向工频的切换运行。


3.2.2 控制方式及监控
    中、西部系统风机的启停设计为现场、控制室两地控制。控制柜、变频器、PLC 安装在现场,控制柜共需要4 台。2 台工控机安装在净化主控室,利用组态软件和Profibus-DP 通讯网络实时监控各风机工作状况,分别在现场和控制室两地显示。监控功能实现风机的出口风压、轴承温度、风机轴承振动、电机电流的检测,控制系统可根据生产工艺实际需要调节排烟机的运行状态,并且控制系统能对排烟机的所有运行参数进行远程监控,当排烟机出现异常时,能立即停止排烟机的运行,并进行报警。控制系统能实现两地控制(远程控制和现场控制)。


    东部系统风机的启停设计现场、控制室两地控制。控制柜、变频器、PLC 安装在现场,控制柜共需要4 台。工控机(1 台)安装在东部净化主控室,利用组态软件和Profibus-DP 通讯网络实时监控各风机工作状况,分别在现场和控制室两地显示。其他功能与中、西部系统相同。


3.3 对高压变频器的技术要求
    由于电解槽扩容(槽电流由160kA 扩容到180kA) )改造后,排烟机所担负的净化任务也增加,因此,要求和排烟机配套的高压变频器的可靠性高,能够适应恶劣的使用环境;具有完善的数字控制功能,标准的数字通信接口;满足排烟机运行中的调速要求。


4 经济效益分析
4.1 投资概算
        1)高压变频器
        东部所选用变频器约120 万元/ 台,共240 万元;西、中部所选用变频器约125 万元/ 台,共500 万台。
        2)电缆及空调约120 万元;
        3)控制及采样系统约80 万元;
        4)设备安装及其他约40 万元。
        总投资约980 万元。


4.2 收益估算



4.2.1 东部风机



4.2.2 中、西部风机



5 结语
    从计算结果看,我厂对排烟机采用高压变频器进行技术改造,不仅节能效果是显著的,而且可以对风机实现软启动,大大减少了启动电流对排烟机系统和电网的冲击,其带来的间接经济效益也是相当可观的。

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