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PLC系统在炭素振动成型机中的应用

jshfq  发表于 2008/2/21 16:57:50      649 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

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PLC系统在炭素振动成型机中的应用

 
1 系统介绍  


    振动成型主要设备有振动台、模具和重锤,将盛装热糊料的模具放在振动台上,然后把重锤压在糊料表面上开动振动台,使糊料受到振幅小而频率高的强迫振动,在强烈的振动下糊料颗粒间的及糊料与模具壁间的摩擦力减小,颗粒移动并合理分布,得到具有规定形状的高密度的产品。压好的半成品经冷却、检查后堆放。 


    我公司炭素厂原使用的振动成型机是人工手动调节,炭块的重量、高度波动范围大,对产品的产量和质量有较大的影响。为此必须根据人工操作积累的经验设计一种具有较高智能、高可靠度的自动控制系统,来提高炭素振动成型生产的产能和合格率,延长电气设备的运转周期,缩短故障检修时间,降低生产成本和岗位操作工的劳动强度。





2 系统组成 


    PLC是采用微处理器技术的新型工业控制装置,是一种使用可编程序存储器来存储设备所需专用程序的电气设备。它具有将逻辑运算顺序操作,限时,计时以及算术运算,数据通讯等功能,通过数字量或模拟量的输入/输出模板去控制各种设备或过程。其硬件结构如图1所示。 


    它采用了大规模的集成电路,故特别适应于高温、潮湿、电磁干扰、机械振动大的比较恶劣的工业现场环境。输入/输出接口组件的模块化,系统设计时根据被控对象的要求,选择必要的功能模块组成控制系统,大大提高了工程效率和系统的可靠性。 


    在该控制系统中选用日本三菱公司的PLCMITSUBISHI A1S小型系列作为下位机。它具有成本低、功能强的特点。上位机选择惠普P III微机,配以美国Intellution FIX软件,ORMON公司的继电器、行程开关,德国威德米勒隔离器、变送器,安川变频器等组成自动控制系统。系统总貌图如图2所示。





3 系统功能 


3.1 该系统的上位机系统功能如下: 
    1.实时反映工艺流程,形象再现生产过程(系统主画面图见图3); 
    2.图表显示生产数据,方便操作工了解生产状况; 
    3.及时产生报警信息并予以打印,帮助操作工查找分析故障原因; 
    4.以曲线形式在线生产数据,方便查找历史数据,分析生产趋势; 
    5.以报表打印形式反映生产状况; 
    6.帮助操作工实现电机连锁开、停,并反映电机启动停车的有关信息; 
    7.给定控制工艺参数。 


3.2 该系统的下位机功能如下: 
    1.数据采集:通过PLC AlS68AD转换模板对冷却水温度、糊料温度、糊料计量称、油箱油温、油箱油压、炭块高度、变频器电流进行模拟采集,并转换成FIX认可的数据格式(系统主要测点如下图4)。 
    2.电机连锁控制,以简单易行的PLC取代以往繁琐复杂、故障率高的电气连锁控制,并实现操作工远程开、停电机的功能。主要I/0点安排如下: 
    I/O Name         Comment Remark 
    X80 CAR-EAST       称量车回到位 
    X81 CAR-WEST       称量车送料到位 
    X82 CAR-CLOSED      称量车门闭到位 
    X83 CLAMP-L CLOSED    左模夹紧到位 
    X84 CLAMP-R.CLOSED    右模夹紧到位 
    X85 CLAMP-L.OPENED    左模夹放松到位 
    X86 CLMP.R.OPENED    右模夹放松到位 
    X87 HAMMER-HIGH     重锤上升到位 
    X88 HAMMER-LOW      重锤下降到位 
    X89 MOLD-HIGH      模具上升到位 
    X8A MOLD-LOW       模具下降到位 
    X8B PUSH-OUT       推进器推出到位 
    X8C PUSH-IN       推进器返回到位 
    X8D SAFE-L.OPENED   左安全爪开到位 
    X8E SAFE-R.OPENED   右安全爪开到位 
    X90 SAFE-L.CLOSED   左安全爪闭到位 
    X91 SAFE-R.CLOSED   右安全爪闭到位 
    X92 CLASP-OPENED   抱闸开到位 
    X93 CLASP-CLOSED   抱闸闭到位 
    X94 PUSH-ENABLE   后辅机允许推出 
    X95 CAR-OVERLOAD   称量车电机过载 
    X96 QUIVER-OVERLOAD   振动电机过载 
    X97 BP.RUNNING   变频运行 
    X98 BP.ALARM       变频报警 
    X99 SYS.AUTO       系统手自动切换 
    X9A OIL-LOW        低油压 
    X9B BP.GIVE-M       点动补料 
    X9C GIVE-SAFE       布料安全 
    YA1 CLAMP-CLOSE   模具加紧 
    YAl CLAMP-OPEN   模具放松 
    YA2 HAMMER-DOWN   重锤下降 
    YA3 HAMMER-UP       重锤上升 
    YA4 MOLD-UP        模具上升 
    YA5 MOLD-DOWN       模具下降 
    YA6 PUSH-GO        推进器推出 
    YA7 OIL-GUSH       喷油 
    YA8 DOOR-OPEN       开车门 
    YA9 BP.FWD        变频下料 
    YAA BP.RESET       变频复位 
    YB0 CAR-GO        程量车送料 
    YBl CAR-BACK       程量车返回 
    YB2 QUIVER-START     振动开始 
    YB3 CLASP-OPEN      开抱闸 
    YB6 TRANS.RUN       板式机运行 


3.3 通过变频器控制圆盘螺旋下料机的电机转速来控制炭块的重量。 
    三菱A2ASCPFSI系列I/0点数量能达到1024点,程序语言使用梯形图或指令字语言,程序容量可达到64K步,并具有自诊断功能。 


4 控制过程的实现 


    控制过程有4个操作程序:1、下料;2、装料;3、振动挤压、脱模;4、炭块推出、冷却输送。贯穿于振动成型过程中的主要问题是正确掌握温度、压力、振动频率、振动时间、推出速度。 


4.1 下料 
    经过混捏好的糊料,一般温度在130℃-140℃左右,从圆盘螺旋下料机顶部加料口加入,经分料器的上部锥体分布在圆盘上。在下料前,首先检查判断糊料斗称量车是否在圆盘螺旋下料机的下方等待接料,然后控制变频器输出驱动圆盘螺旋下料机电机的螺旋转速,对糊料斗称量车下料,下料过程由快到慢以满足炭块的重量。糊料斗车连同行走铁轨装有TOLEDO衡器公司生产的称重装置用于计量炭块的重量。炭块的重量可根据产品的类型、要求由上位机给定。 


4.2 装料 
    装料前PLC首先检查判断模具到位、模具安全爪夹紧到位、重锤上升到位、重锤安全爪夹紧到位等信号,然后打开糊料斗称量车的抱闸驱动小车送料,行走到模具口上方时停止行走关抱闸,然后糊料斗称量车底开门把称好的糊料放入模具中。 


4.3 振动挤压、脱模 
    1、振动挤压:此时PLC检查判断糊料斗称量车存在返回到位信号,然后重锤安全爪松开并到位,重锤下降并到位,开始驱动2台振动电机带动偏心振子转动,不平衡质量回转引起惯性力迫使振动台振动。又由于2个振动器转动方向相反、同步,使它们的惯性合力水平方向为零,只有在垂直方向产生激动力。振动台上的模具和装在模具内的糊料都处于强烈的振动状态。虽然振幅不大(一般在1~2mm),但振动频率很高(40~50HZ),它们的运动速度很快,振动周期在0.02秒左右,将产生大的加速度,这个加速度大大超过重力加速度,是它的几十倍至几百倍,因此糊料颗粒质量大小不同,获得的惯性力也不同,颗粒界面间产生应力,而这个应力超过糊料的内聚力,便产生相对位移。同时,在强烈的振动下,糊料颗粒间的内摩擦力及糊料与模具壁之间的外摩擦力也急剧下降,糊料便具有重液体的液体性质,跳跃着的糊料迅速充填到模具的各个角落,较小的颗粒充填到大颗粒间的空隙中去,从而得到具有规定形状的高密度程度的产品。 


    2、振动时间:是从重锤落到糊料面到完成振动所需的时间。振动时间短,则糊料密度低,既孔隙度大。铝电解用预熔阳极炭块振动时间为1~2分钟。振动时间可根据产品在现场整定。 


    3、脱模:输出信号驱动重锤上升并到位,重锤安全爪夹紧并到位;模具安全爪松开并到位,驱动模具上升且到位。 


4.4 炭块推出、冷却输送 
    1、炭块推出:驱动推出器从振动台推出炭块,在推出过程中对产品的高度进行检测。测高仪选用西安适盛测试设备公司的激光测高仪表,用来测试产品的质量。 
    
    2、冷却输送:被推出的产品马上在凉水中冷却,防止产品冷却的弯曲和变形。冷却时间应根据季节、产品直径大小、冷却水的温度TE103,现场整定。冷却完成后,驱动板式输送机输送炭块到炭块堆场,检查合格后堆放。  


5、结束语 


    本系统已投入运行,软件设计完善,功能齐全,运行效果稳定可靠,性能良好。自动控制的实现,大大降低了操作工的工作强度,提高了工作效率,达到了节能降耗的目的。该系统是PLC在实际生产中的成功应用,可为业内同行借鉴。

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