高压变频器在邯峰发电厂凝结水泵上的应用 |
摘 要:邯峰电厂是国家“九五”期间河北省最大的中外合资项目,其先后建成2台660MW燃煤发电机组是华北地区单机容量最大的发电机组,此次其凝泵变频改造是国内660MW机组的首次成功应用,为今后600MW以上机组应用国产高压变频器进行改造提供了良好的成功应用经验。 关键词:660MW燃煤发电机组 凝结泵 变频调速改造 一、概况 凝结泵是汽轮机热力系统中的主要辅机设备之一,它的作用是把凝汽水箱的凝结水经低压加热器加热后送入除氧器内维持除氧器水位平衡。系统采用传统的配置,凝结水通过凝结水泵升压后,经过轴封加热器、4台低压加热器后送入除氧器。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产的一个重要方面。 机组在满负荷情况下,凝结泵出口调节阀开度都在40%~60%之间运行,50%负荷至100%负荷间压差较大,阀门一直处在节流状态下工作,节流损失大。由于机组参与调峰,凝泵主辅机设备具有较大的调整空间,在低负荷时,凝泵出力不变,造成很大浪费。利用高压变频器对凝结泵进行变频控制,实现凝泵给水流量的变负荷调节。这样,不仅改善了调节品质,而且提高系统运行的可靠性;降低了机组的补水量,改善了系统的经济性,节约能源,为降低电厂厂用电率提供了良好的途径。 调节凝汽器内的水位是凝结泵运行中的一项主要工作。在正常运行状态下,凝汽器内的水位不能过高或过低。当机组负荷升高时,凝结水量增加,凝汽器内的水位相应上升。当机组负荷降低时,凝汽器内水位相应降低。 没有使用变频器之前,凝汽器内的水位调整是通过改变凝结水泵出口阀门的开度进行的,调节线性度差,大量能量在阀门上损耗。同时由于频繁的对阀门进行操作,导致阀门的可靠性下降,影响机组的稳定运行。 使用高压变频器后,凝结水泵出口阀门不需要频繁调整,阀门开度保持在一个比较大的范围内,通过调节变频器的输出频率改变电机的转速,达到调节出口流量的目的,满足运行工况的要求。 2、系统运行状态的控制 在正常工况下,DCS优先选择#11凝结水泵投入运行,并根据凝汽器水位进行变频调速控制,调节凝结水泵。此时主凝结水调整门处于全开状态。如果#12泵开关一旦合闸(不管其他条件),主凝结水调门可根据负荷大小分别调600MW时调整至40%,300MW时调整至30%,其它负荷按此直线斜率确定调门位置,到位后且#11凝泵6kV开关跳闸,主凝结水调门自动投入。在凝汽器、除氧器水位平稳后,将#12泵出口电动门由30%逐渐开展。为保证主凝结水母管压力不低于0.6MPa,#11凝泵最低频率设定为30Hz(900转/分)。 #11泵运行有两种运行方式,即工频运行和变频运行。如变频器正常,#11泵通过变频调节(旁路断开),操作顺序为:先合上#11凝结水泵6kV开关,再启动变频器;如变频器有故障,则需隔离变频器、通过旁路工频运行,并通过主凝结水调门自动来控制水位,操作顺序为:将#11凝泵电源切换为旁路工频状态,合上#11凝结水泵6kV开关即可实现#11凝泵工频运行。#12泵退出备用。#12泵控制方式保持不变,#11泵此时需隔离变频器,旁路在连通位置,处于工频备用位置。如#12泵故障跳闸或母管压力低,引起#11泵自投,这时#11泵在工频状态下运行,并通过主凝结水调门来控制水位。 如变频器正常,#11泵通过变频调节(旁路断开);如变频器有故障,#11泵隔离变频器、通过旁路工频运行,并通过主凝结水调门来控制水位。#11凝工频运行时,如#11凝泵6kV开关跳闸,就应联动#12泵;变频运行时不仅#11凝泵6kV开关跳闸应联动#12凝泵,而且如因变频器跳闸也应联动#12泵。 3、系统安全评价 动力系统评价: 为了保证设备稳定运行,采取了一套完善的保护措施 通过上述安全措施,再结合机组本身特点及凝泵系统特点达到节能效果,同时对机组的安全运行不构成影响。 三.高压大功率变频器的技术特点 1、技术参数 2、HARSVERT-A高压变频器特点 HARSVERT-A高压变频器整流电路采用36脉冲整流,逆变回路采用独特的单相多电平PWM控制技术,从而构成了对电源和电动机都十分友好的双完美系统,电源一侧为完美无谐波输入,电动机一侧输出为完美的正弦波,直接连接原有凝泵电动机,不需要大的改造,不需要增加输出滤波器。 ![]() ![]() 图2:22Hz输出波形 图3:30Hz输出波形 通过对变频器输出PWM波形(图2、图3)测量可以看出,这种波形正弦度好,dv/dt小,大大减少对电机和电缆的绝缘损坏,同时消除机械震动带来的轴承的损坏。 HARSVERT-A高压变频器综合运行效率高、功率因数高。由于采用多级移相干式变压器使电网侧电流谐波大大减小,由于变压器副边绕组的独立性,使每个功率单元的主回路相对独立,每个功率单元等效为一台单相低压变频器。利用这种常规低压变频器的成熟技术,使可靠性提高,由于IGBT开关频率降低,使损耗减小,加之采用独特的控制技术,变频器综合效率高达97%以上。由于电源输入侧36脉冲整流,功率因数超过0.95。 HARSVERT-A高压变频器控制系统采用嵌入式一体化工控机和PLC共同构成,人机界面非常友好,实现多电平PWM控制和附加简易矢量运算功能的V/f控制,控制响应快、精度高。采用了光电隔离技术,使低压部分和高压部分完全可靠隔离,系统具有极高的安全性,同时具有很好的抗电磁干扰性能。 3、HARSVERT-A高压变频器的外部接口如图4所示: 4、600MW凝泵高压变频器的特殊设计 ※ 功率模块的N+1冗余设计 新一代HARSVERT-A系列高压变频器采用单个单元模块旁路控制方式(我公司已申请专利),当一个功率单元故障时,此模块自动切换到旁路运行,系统调节其它功率单元的输出,维持输出线电压的平衡,对电机无任何影响。采用这种技术,可以最大程度的发挥系统的电压输出能力;当某一相有两个功率单元出现故障的情况下,系统仍旧可以输出6kV的电压。而早期的技术,当A相有一个功率单元出现故障,还需要旁路B相、C相一个完好的功率单元,来维持系统输出电压的平衡,这样,当某一相有两个功率单元出现故障时,系统的电压输出能力将无法达到6kV。 采用这种N+1备份方式,出现单元旁路时,不影响高压变频器对电机的调节品质。但是对输入侧(即电网)的电能品质有一定的影响。当有一个功率单元退出运行时,变压器的36脉冲构成不再成立,由于总共有18个功率单元,因此将有1/18的电流谐波无法消除,由于变压器的移相角度无法在线改变,这样的缺憾在技术上是无法避免的。但是,这毕竟是一种非正常的运行方式,而且1/18的谐波增加仍旧满足一般标准对谐波的要求,因此能够得到用户的谅解。如果不是采用单个单元模块旁路技术,由于一次要旁路三个功率单元,将有3/18=1/6的谐波无法消除,对电网的谐波影响将较大。 HARSVERT-A高压变频器针对邯峰电厂要求功率单元采用冗余设计,用700V功率单元做成6 级,采用了特殊的主控程序(N+1 备份的专用版本)所有功率单元正常时,电压调制系数比正常的标准设备略低,当有单元出现故障旁路时,则自动提升调制系数,旁路一级时仍然能达到满电压输出。当#12泵、#11泵变频泵切换时,利用变频器的快速启动模式,20s内快速启动到50Hz,同时凝结水调门切手动,运行人员手动逐渐开展主凝结水调门,降#11泵转速,手动调整水位正常后,再投入变频自动运行。 ※ 20s快速启动功能 5、空水冷运行效果 四.节能效果 通过对比可知各负荷点节电率情况如图5所示 如果按照平均负荷率为75%(500MW),年运行时间为7200小时,年可节约电量568.88万kW?h,平均节电率44.58%。该项目在1-1.5年内可收回投资成本。 五.凝泵调速后的其它优点 ※ 减少电机启动时的电流冲击 ※ 延长设备寿命 六.总结 |