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用一台软起动器起动多台电动机
eastfamous 发表于 2008/10/10 16:25:07 672 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
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某厂有1台ABB公司产的PS.S-85/147-45kW的软起动器,原来带动1台45kW电动机。后因生产需要又增加了45kW、30kW、22kW等3台新负荷。如果每1台电动机再配上1台软起动器,不仅增加投资,扩大占地面积,而且电气线路复杂。我们用已有的1台软起动器,起动4台电动机,实现了一机多用的目的,效果良好。现简介如下。
1.电气控制要求 用1台软起动器起动4台电动机应满足下列要求。
(1)4台电动机只允许任选1台起动,不允许同时起动2台及2台以上电动机。
(2)当某台电动机在起动过程中,其他电动机均不能起动,只有在该电动机起动结束后,才可起动另1台电动机。
(3)当某台电动机起动时,必须使这1台电动机由软起动器软起动,不能直接起动。
(4)电气控制系统的可靠性要高,且具有较强的容错能力,即使出现误操作,也不应发生较严重的后果。
(5)对电动机必须有必要的保护措施,如短路、过载、缺相等。
(6)一般情况下,1台软起动器起动次数不得超过6次几。
2.实际应用电路图
(1) 主电路图 如图1所示。选用软起动器时,综合考虑软起动器的产地、生产厂及技术先进性、技术特性、质量可靠性、使用耐久性、抗干扰性等因素。实践证明1台软起动器可起动与其容量大小相同的4台电动机,也可起动比其容量小的4台电动机。主电路中交接触器选用上海产的YLDCl系列。
(2)控制电路 如图2所示(K3、K4的控制电路略)。根据生产工艺的要求,每台电动机各设1个起动和停止按钮。采用2个时间继电器(KTI和KT2)、1个中间继电器(KA8)、1个小交流接触eZ(K12)自动控制各环节的程序,达到设备的正常走动、运转、停止的目的。
图2中的K11、K21、搬1、K41交流接触器常闭触点串联作为主接触器间的电气互锁,又用中间继电器控制作为双重联锁。KTI控制全电压运行之前软起动的时间长短(根据工艺要求决定)。因生产设备所拖动的负载 性质不同,其起动时间长短不同,我们选用了40s。K12线圈回路中串接软起动器常开触点9-10,保证在先软起动后,才能自动转入电动机全电压运行的程序 KT2控制电动机之间起动时间间隔,我们选用60s。
图2的电动机软起动控制电路中,只画了2台45kW电动机软起动的控制电路图,其余以此类推。
用1台软起动器起动多台电动机的方法具有投资少、实用价值高、见效快等特点,具有显著的经济效益。