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变频调速器在节电上的应用

xiao_xiao1  发表于 2009/3/19 13:00:39      502 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

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1 风机改造前后的节能比较
                          (1)两台电机输入功率相同时的风量比较(见表1):
                        表1 
                        项目分类               频率(Hz)  输入功率(kw)  风量(m3/min)负压(mm水柱)
              原75KW电机在全速运行时   50          70              1720                 65
          200KW电机加变频器调速时     37         70                 1900                100

从表1可以看出,当两台电机的输入功率相等时,加变频器后风量增加了180m3/min,负压也相应增加了。
(2)两台电机在相同风量时所消耗电能之比较(见表2):
                        表2 
                     项目分类                     风量            负压               功率因数   电机的输入功率
            原75KV电机全速运行    1720m3/min    65mm水柱           0.85          70KW
      200KW电机加变频器调速后 1720m3/min   85mm水柱            0.983       51KW

从表2可看出,当两台风机所提供的风量相同时,原75kW电机每年需电费70×24×365×0.40元=245280元,用变频器每年需电费51×24×365×0.40元=178704元。用变频器每年可节省电费245280-178704=66576元,即可节约了66576/245280=27%的电费。

(3)更换200kW新电机后,用风门调节风量与用变频器调节风量且风量相等时,二者所消耗电能之比:更换200kW新电机后,若用普通开关控制,电机全速运行,此时所提供风量为2550m3/min,也造成了大量的电能浪费。即使用风门控制风量,浪费的电能也是惊人的。以现有矿井所需风量为1900m3/min为例。200kW电机全速运行时电机的输入功率约为200kW。从理论上分析,若用风门调节,即把风量恰好调为1900m3/min,电机实际的输入功率仍达187kW。那么,每年风机消耗的电费为187×24×365×0.40元=655248元。

加上变频调速器后,达到同样的风量即1900m3/min,200kW电机的实际输入功率为70kW,则每年风机所消耗的电费为:70×24×365×0.40=245280元。

每年所节省的电费为655248-245280=409968元,即节约了409968/655248=63%的电能。

2 用变频调速器带来的效益
用变频器替代开关控制,虽然初期投资大,但可节省大量电费。一般而言,变频器的投资一年左右即可收回。 
  综合以上结果,用变频器可带来明显的效益:
(1)节电显著:
从以上测量可看出,在需要变气流量的场合,节电效果一般为30%以上,可为用户节省大量电费。
(2)可替代开关控制柜。 
(3)具有电机起动器功能:
从现场观测,200kW电机起动时,起动电流从0开始,缓缓增加,直到实际需要的负荷电流,因此用变频器可替代电机起动装置。

(4)提高了功率因数:
从变频器的监视窗口可看出。电机的功率因数为0.983。故加变频器后可替代电机的无功功率就地补偿装置。
(5)降低了噪音:
由于电机转速小于其额定转速,风机的噪音大幅度降低,改善了工作环境。
(6)操作简单:
风量的调节通过变频器控制面板,可方便地实现。
(7)保护齐全,并具有故障记忆判断功能。

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