2022-07-22
日前,受某石化委托,金马公司对其炼油厂LATG装置内部循环水漏水点进行漏水定点工作。
金马公司技术团队对现场情况进行了分析:
1、怀疑的管线位置已开挖一次,未找到管线。但是在开挖点位置还是有清水上反,判断泄漏隐性程度较高,增加了检测难度。
2、该区域管网情况复杂,排查工作量大,难度高。通过与该石化现场工作人员沟通,该区域有循环水和下水管线经过,但是开挖中未发现循环水管线。需要先进行管线探测,确定管线具体位置和埋深。
3、疑似漏水管线在装置区内,高噪音强电磁干扰对漏水点定位影响很大。且装置内无法大面积开挖,必须精准定位漏水点。
基于以上原因,金马公司技术团队决定先探测管线位置和埋深,确保查漏工作的准确性,再采取多种技术手段综合运用,多个技术小组检测结果相互印证的方式进行漏水点定位。确定检测方案后,技术团队严格执行公司检测流程,通过对上反的清水进行电导率检测,确定为循环水管线泄漏;多人探测确定管线具体位置和埋深,发现该循环水管线在进入装置位置埋深变深,躲避其他管线;对装置用水附属物进行听音检测,包括循环水出地和循环水阀门等,有明显的异常漏水声音,听音杆接触到循环水地下主管线,根据听音情况确定漏水区域,多组背对背使用听音杆进行听音验证,最终精准定位漏水点。
漏水点情况如下
水种:消防水
管径:DN100
管线材质:碳钢
管线压力:8Kg/cm2
管线埋深:1.8米