2009-07-03
推钢机的前行与后行可直接由变频器的RUN与F/R控制,不需要在由交流接触器的转换就可实现,从而大大的降低了设备的维护率。由变频器改造后,可运行在50Hz以下,从而大大降低了运行电流,达到节电效果,其改造费用为21056.00元,可在12个月左右收回成本。
四、炼铁高炉料车卷扬机的变频改造
高炉料车卷扬机传统的调速方法是采用绕线转子异步电动机,通过将频敏变阻器FR串接在转子绕组中,
由于频敏变阻器的等值阻抗随转子电流频率的减少而减少,从而达到自动变阻的目的。这种调速的缺点是:能耗高,低速机械特性软,电网电压的高低对速度影响很大;因为转速的降低是通过转子外接频敏变阻器消耗能量来实现的,并且转速越低,机械特性越软,消耗在电阻中能量比例越大,极不经济。采用变频器控制,可以解决以上问题。
我国的中小炼铁高炉基本上都是采用料车卷扬机作为标准上料设备,其特点是负荷重,位置控制精度较高,可靠性和安全性能要求高。高炉料车卷扬机安全运行应满足下列条件:
1、有足够的提升、运载能力,上料速度要满足高炉生产。
2、运行可靠平稳,耐用,保证高炉生产的连续性。
3、能够实现上料自动化,提高生产效率,减轻人员劳动强度。
4、结构简单,维护方便。
工况要求:启动速度慢,转矩大,加速平滑,运行平,停车准确。
改造步骤:
1、拆除原调速控制电路。
2、拆开绕线转子和外接频敏变阻器的连接,将接线端子短路。直接把转子绕组的三根出线短路,避 免将来出现故障。
3、将料车抱闸线与电机分开,单用一只接触器控制,电源取自变频器输入端,要求抱闸和电机同时受电。
4、为保证绝对可靠,保留原料车正反转控制接触器,用接触器的辅助常开点做变频器外接端子正反转控制。
5、操作台安装一个故障复位按纽,一个蜂鸣器作为变频器故障报警指示。
6、LK4主令控制器调出一个高速点,操作台安装一个试车开关,断开时料车一直在低速运行。低速设10HZ,高速设50HZ。
改造后运行情况:
改造后的料车卷扬机,启动平稳,转矩大,加减速平滑,停车位置准确,重车、空车停车位置基本一致。运行至今,再没有发生料车落道事故,料车卷扬机钢丝绳磨损业明显减低。并且能在电网电压较低时正常启动,运行平稳。此料车卷扬机改造费用大约需要86000。00元,可在16个月左右收回成本。
五、水泵的变频器节能改造
我公司的变频水池供水自动控制系统是采用可编程控制器和交流变频器研制而成的新一代产品,通过水位跟踪设备和时间跟踪器构成闭环控制系统。按自动、节能节水的优化运行原则,随着用水量的变化,水位跟踪仪表不断的进行水位采样,时间跟踪计数器进行逻辑运算自动控制机组中泵的转速,从而实现全自动变频供水。?
主要性能和特点
(1) 最大节能效果:20%-40%
(2)实现系统全自动工作,泵为软启动开机及停机,没有电流冲击,噪音低,机械冲击磨损小,可延长设备使用寿命和提高系统工作可靠性。
(3) 保护功能齐全、运行安全可靠。
. 工作原理
本控制系统随水位跟踪设备的不断采样而变化,或者按设定要求随时间变化而自动调整水池中的水位,通过水位跟踪设备的不断采样,将采样反馈给变频器,求出水位差,然后进行逻辑判断。目的是控制变频器的输出频率和输出电压,从而调节变频泵的转速,控制变频泵的启停而达到限水位变频供水的目的。
电控部分工作说明
(1) 通电顺序:
a. 控制柜面板上的工作方式选择停止位。
b. 合上总电源空气开关,电源指示灯亮。
c. 合上变频器电源开关,变频器处于等待状态。
(3) 自动状态
a. 将工作方式选择为自动方式,变频器处于等待状态。
b. 当水池中的水位达到一定水位后,变频器启动,,泵开始工作。
c. 变频器自动跟踪水池中的水位,自动调整泵的工作数量和转速。
d. 24小时自动进行控泵。
此水泵功率为37KW,配用变频器功率为37KW,运用变频器控制后可对电机由于电网的波动或其它情况引起的各种情况进行有效的保护,此水泵的改造费用为25000.00元,可在13个左右收回成本。
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