2009-08-19
2 工业应用试验
2.1 工业试验条件
破乳剂自动控制系统注入工艺流程
(1)手动/自动控制功能齐全,自动化程度高,在药剂注入方面为将来实现全公司自动化管理,优化控制提供了最基本的条件。
首先按新的破乳剂注入工艺进行了改造、安装、施工工作。为了各方面的安全起见,在原注入工艺正常运行的情况下,同时启动了ACS.Ⅱ型破乳剂自动注入系统,为了不影响原注入量,破乳剂注入的是配制好的2%的稀释溶液,这样对注入的破乳剂量几乎没有影响,通过不同剂量进行反复多次的试运行,首先使操作者掌握了操作要领,熟悉了系统的各项性能,同时也是系统可否投入正常操作的试运行。经过近一个星期的初步试运行,证明该系统调节、运行均正常,可以将原有的旧工艺停掉,进行独立的新工艺操作,为工业试验创造了良好的条件。
2.2 注入精度试验
试验时通过系统面板控制器将破乳剂设定注入量分别按lO,2o,3O,40μ g进行了运行考察,结果表明,使用该系统注入量最大误差为±lμg,达到了较高的精度。
3 试验结果讨论
由于采用了新的控制工艺及先进的控制技术,该系统具有以下特点:
(1)手动/自动控制功能齐全,自动化程度高,在药剂注入方面为将来实现全公司自动化管理,优化控制提供了最基本的条件。
(2)执行机构采用了直接控制泵注量的方法,节省了电能,简化了设备。
(3)根据原油处理量的变化通过面板操作即可方便实现药剂注量的调整,保证装置的脱盐及防腐效果。
(4)药剂的注入采用原剂注入方法,从而大大降低了劳动强度,改善了操作环境。同时使设备小型化,减少了设备占地面积,节约了电能。
(5)避免了药剂在配置过程中的损耗,提高了药剂的使用效果。操作人员可随时观察药剂注量并及时调整药剂注量比。药剂的瞬时注量通过面板显示,使操作者对注量的大小一目了然。
(6)该设备除了对炼油厂电脱盐破乳剂进行自动注入外,还可用于塔顶注缓蚀剂、注氨以及其它小流量药剂注入的场合。
4 经济效益
4.1 节电的效益
原来A、B区两套电脱盐装置注破乳剂泵,功率为7.5 kW,而ACS.Ⅱ型破乳剂自动注入系统中的泵功率仅为1.05 kW,每年开时间以8 000 h计,节约电耗为51 600 kW·h,工业电价按0.6RMB¥/(kW·h)计算,每年节约费用为3.1×104RMB¥。
4.2 减少破乳剂用量的效益
原来由于装置加工原油品种切换频繁,为了保障脱盐效果,综合破乳剂平均注量一直在4otee'g(有时更多),采用新工艺后,由于注量调节方便,可根据工艺要求调整用量,因此,目前两级注入量可为32~37 t,g/g,减少破乳剂注入量3~8t~g/g,按平均减少破乳剂注入量4 t,g/g,年处理量4.50 Mt,价格14 000 RMB¥/t计算,每年可节约25.2×10(e4) RMB¥。
4.3 总的效益
采用ACS.Ⅱ型破乳剂自动注入系统后,每年因减少破乳剂用量和节电的直接效益为28.3×104 RMB¥。采用该系统简化了破乳剂注入工艺,减轻了人工配制破乳剂的劳动强度,可根据工艺要求准确注入破乳剂量,提高了脱盐效果,减轻了后续加工装置的腐蚀而带来的间接效益更大。如果对原油脱盐工艺参数经过进一步优化,破乳剂经过进一步优选,注量可降到20 μg/g甚至更低,在此情况下可减少破乳剂注入量l2~17 μg/g,每年仅破乳剂一项即可节约(75.6—107.1)×10(e4)RMB¥。
5 结束语
经两年多的应用证明,该系统提高了药剂注量精度,从而提高了脱盐及防腐效果,使后续深加工设备操作平稳。因此,ACS.Ⅱ型药剂注入设备是用于药剂注入及其它小剂量药剂注入理想和先进的控制设备之一,可进一步推广应用在常减压塔顶注氨、注碱、注缓蚀剂等,真正实现炼油厂“四注”自动化。
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