2006-04-01

二、两套DCS合并运行的技术要点
由于这两套控制系统所采用的控制器不同,也就决定所使用的通讯协议不同。如何能将不同通讯协议的合并在同一个操作站上长周期稳定运行是一个难题。大家知道,工业生产稳定、安全、可靠是最至关重要的。因此上马一个项目,选型一套DCS首先要确保有利于安全生产。
合并这两套控制系统的难点主要体现在上位操作站如何利用两种不同的通讯协议读取来自两个不同的控制站上的数据,并实现对现场调节阀的控制。因此我们的做法是:
1、首先将四个控制器的地址改为1、2、3、4。因为在同一套控制系统中,控制器的地址绝对不能相同,否则控制器发生冲突导致控制系统无法正常运行;由于第一套控制系统的两个控制器的地址为1、2,因此第二套控制系统的两个控制器地址只能设为3、4;
2、相对于操作站来说,两个控制站是分别独立的。因此我们根据不同的控制器特点用ISAGRAF3.46编写两套下位程序,按照输入、输出类型分配好各控制点的地址,编译后分别按主、从控制器下载到各控制器中,这一步与常规的下位组态相同;
3、下面最关键的是上位操作站程序的组态,我们这次还是采用澳大利亚的Citect5.0作为上位监控软件,通过查资料我们知道CITECT5.0不仅支持基于RS485结构的MODBUS协议,而且支持基于以太网的TCP/IP(MODNET)协议。因此我们在建立通讯时要建两个I/O SERVER:一个对应I8817控制器添加两个主、从I/O DEVICES用MODBUS协议;一个对应I8837控制器添加两个主、从I/O DEVICES用MODNET协议,还要注意所设的IP地址、子网掩码、网关要与I8837控制器的保持一致。然后根据不同的控制系统上的仪表控制点添加CITECT变量。由于两套甲醇所用有部分公共设备,所以有部分仪表控制点也相同,因此在组态操作画面时相同的控制点在不同的画面里可以同时引用。
三、两套控制系统合并后的使用效果
经过几个月的设备安装已具备并系统的条件,事前又开专业人员会制定并系统方案,对可能出现的问题制定出紧密处理预案,决定采取在第一套甲醇不停车的情况下进行并系统。这样虽然冒些较大风险,但可以避免停车造成的直接经济损失。经过多方筹备,于2005年12月3日进行并系统,经过近一个小时的调试,成功的将第二套DCS并入系统,并使Φ1400甲醇系统成功开车、顺利投产,开创了我厂有史以来新增工段DCS不停车无扰动并系统的先例,经过近三个多月以来的运行, 合并后的甲醇控制系统以其稳定高效的特性深受广大生产及操作、技术人员的欢迎与好评。
(1) 该系统功能齐全、自动化程度高
该系统的投运使我厂甲醇的装置水平达到了国内先进水平,它实现了温度、压力、液位等的自动控制与调节。通过设置工艺指标的高、低限报警,及时提醒了操作人员对工艺指标的超前控制,有利于优化操作。通过对流量的标准累计,为每天的产量提供了准确的计量;
(2) 系统运行安全可靠
该系统自投运以来,一直运行稳定、安全可靠,因为其从控制站、操作站以及通讯真正做到全方位的冗余,所以为系统安全、可靠的运行提供了保障。基于RS485的客服模式,即使服务器出现问题,客户机也可以在很短的时间内改为服务器或单机运行模式,这并不影响基于以太网结构的另一套的运行安全。
(3) 该系统的投运为甲醇的稳产、优质提供了重要保证
系统投运后,不仅降低了整个合成氨系统的压力,也减轻了变换、精炼工段的负荷,由于目前前工段气量不足,现日产基本上稳定在120吨左右,并达到两氨平衡,而且粗醇浓度最高可以达到95%以上。使我厂向产品的多元化的发展迈出了一大步;
(4) 使资源得到合理利用,提高了劳动效率,降低了劳动强度
按照以往的惯例,新上一个工段就必须要新增一套DCS、就要每班增加两名操作工,四个班就要增加四名操作人员,而我们成功的将两套DCS整合,不仅节省了两台操作站,节省了投资;而且不需要增加的操作人员,使资源得到了合理的利用,提高了劳动效率;由于实现了生产全过程的自动控制与监视,大大减轻了岗位操作量,操作工再不需要频繁地到现场开关阀门,只需坐在操作室,轻轻地拖动鼠标即可完成全过程的操作与监视,降低了工人的劳动强度。
四、控制系统合并需要注意的几个问题
由于我们在合并系统之前经过了充分的准备,所以整个过程都很顺利,但并不是所有的控制系统都能合并在一起运行,也打算这么做的同仁们需要注意以下几个问题:
(1)所选用的组态软件是否支持所采用的控制器的通讯协议;
(2)注意控制系统所采用的控制器的地址是否冲突,所采用的控制器是否支持并联运行,在向上位操作站传送数据时是否有优先级;
(3)注意上、下位组态软件的编程方式,所建立变量的地址格式。并要上、下位之间的地址、变量要确保一一对应;
(4)在决定合并系统之前要确保上、下位程序都经过可靠的调试,如也采取不停车并系统,就必须与生产、安全各部门密切联系,制定出各种预案,确保万无一失。
通过我们成功的案例可以看出,只要事前有充分的准备,小心操作,不停车并系统是完全可以做到的,2005年12月底我们又成功的将35吨吹风气余热回收工段并入12万吨脱硫DCS中,并且是在脱硫工段不停车的情况下进行的。
五、经济效益分析
(1) 两套控制系统整合在一起,节省了两台操作站,软硬件投资直接效益至少5万元,以及维修费用等;
(2) 两套控制系统合并在一起节省8名操作人员,一年少支付人员工资按平均800元/人月×8人×12个月=76800元;
(3)不停车成功将两套系统合并运行,避免了一次生产波动,确保了生产的稳定,直接间接效益至少在10万元以上;
(4)工艺指标得了优化,提高了工艺指标的合格率以及车间的管理水平,减少了事故的发生,保证了甲醇装置长周期、高负荷、安全稳定运行,达到了节能降耗的目的,因此也达到了保护甲醇触媒的目的。通过近期来看,该系统投运后,精炼、合成系统压力下降了2Mpa多,降低了压缩机的负荷,节约了电耗;由于提高了变换工段后CO指标,也改善了变换工段的操作条件,减少了正面蒸汽的添加量,吨氨较以前节约了蒸汽200Kg左右;提高了氢氮气的净化质量,目前出甲醇后CO百分含量为0.4%左右,降低了精炼的负荷,较以前少开一台的铜泵,节约了电耗吨氨电耗较以前下降150度左右;两套甲醇系统同时运行,甲醇产量较以往也有了很大提高,现在日产都在120吨以上,并且随着生产负荷的不断加大,产量可提高的潜力很大;同时,提高了企业的自动化水平和生产管理水平,生动直观的操作画面,使操作人员监视和操作都比较方便,减轻了操作人员的劳动强度,改善了操作环境与操作条件,促进了职工文化素质的提高。
(4) 两套甲醇控制系统的成功投运,每年可产生经济效益约2000万元左右。
提供:和本华
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楼主 2006/4/1 9:50:07