如题,轧钢厂一台吐前加送辊直流电机,正常运行中,过钢时全程加送,电流在240A左右,(转矩控制,根据电流大小调张力),空载电流在60A左右,今天生产上说电流降不下!停机检查,用手盘加送辊能盘的动,排除机械负载大原因!且启动时升速时间长,以往20S达到设定转速,现在要将近1分钟
检查电机,前后轴承温度均不高,电机反馈转速和平时相差不大
现有以下几点疑问:
什么原因会让电机电枢电流增大,1,外部负载 2,电机自身原因 3,驱动柜内部原因
外部负载好判断,直接盘动联轴器就行
电机自身原因,励磁线包或是电枢等
驱动柜内部是否也会造成,比如说缺波,晶闸管坏 等
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引用 a1123 2016/3/17 18:09:46 发表于2楼的内容
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hebby 发表于 2016/3/20 15:02:10
原本想用示波器看一下波头的,奇怪的是,装置反馈的电流竟然又降下来了 现场没有
调整机械部分,装置也没动任何东西,电流现在又恢复到以前正常状态,挺奇怪!
引用 hebby 2016/3/20 15:02:10 发表于3楼的内容
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bonbo 发表于 2016/3/22 19:57:24
题外话:什么样的夹送辊需要这么大的电流?
题内话:根据现象分析,很像是励磁系统有问题导致磁通下降,电枢电流不得不上升以弥补转矩上的不足。
至于磁通为什么下降,那就得看实际情况仔细分析究竟是电机的原因,还是装置的原因了。两方面都有可能。
如果有时间,多观察一下励磁,说不定会发现问题。
引用 bonbo 2016/3/22 19:57:24 发表于4楼的内容
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bonbo 发表于 2016/3/23 22:59:58
感谢兵版关注:关于题外问题,现场用的是双加送辊,现场穿水比较多,吐丝温度比较低,精轧机到吐丝机这段距离用双加送辊保持张力,避免投水多造成堆钢,加送辊使用力矩限幅控制,避免把钢拉断,所以加送辊电流较大
励磁这块也关注了,查看装置输出励磁电流没发现有变化,励磁电流表指示也没有异常,停机测量电机励磁线圈电阻值,用设备测的电阻值8.6欧,查看装置自检测算得电机励磁阻值8.3欧,应该说电机励磁电阻值也没太大问题
其他是否还有我未检测到的地方,望大家支招
另外一个问题,请教一下,S7-300PLC 怎么读取定时器已经运行的时间,比如说,一个延时闭合定时器,设定10S,条件满足计时6秒,剩余的4秒可以直接读取,但是已经计时的6S用什么方法可以读取呢?
引用 bonbo 2016/3/23 22:59:58 发表于5楼的内容
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fung 发表于 2016/3/25 19:52:37
1、励磁绕组有没有接地?
2、10-6就等于4啊。直接读取好象我还真不知道。
不过,做计时器,我通常直接用OB1的扫描时间累加进行,精度也还可以。
引用 fung 2016/3/25 19:52:37 发表于6楼的内容