一台三肯变频器修复过程 一、用户反映;该变频器停机时正常,隔了一天后,再起动时,听到内部发出“啪”的一声响,连变频器的面板显示也熄灭了,电机不能起动。用户应急将电机改接到工频电源上,以满足生产供水要求。 二、拆回检查:1 三、原因分析:限流电阻的损坏,是浪涌电流冲击所致;但尖峰电压抑制电路的电阻和二极管同时损坏,说明直流回路中出现了异常的波动剧烈的冲击电压,有可能存在电网电压异常的冲击,使其瞬间损坏,是否由于逆变模块的短路瞬间,造成电网电压波动,以至于损坏了尖波抑制网络呢?逆变模块的损坏,可能是由于电机时有堵转现象或由于器件老化、电网电压冲击等原因吧? 四、修复:粗测滤波电容器无短路,也有“容量”;将损坏模块拆除,将其它损坏元器件更换新品,送电后有显示,说明电源及控制部分基本正常,测开关电源各路输出都正常。 因为是OPM 五、几天后到现场安装试机,第一次起动时,才起动到30 检测现场电机的运行电流在额定值以内,电机状况良好,三相工作电压均在额定值以内,外部的电气和机械环境都看不出什么异常,其异常只能发生在变频器内部。那么症结究竟在哪里呢? 还是从二极管RU4C21 电容失效以后(只存在极小容量),带小功率负载(如15W 逆变模块的损坏,除了外部负载的长时间过载,散热不良和雷电冲击外,究其内部原因,电容的容量减小、失容和失效,是导致其损坏的致命杀手!其危害性当属首位,属一级级别。电容的容量减小,轻者表现为带负载能力差,负载加重时往往跳直流回路欠电压故障,电容的进一步损坏,则形成对逆变模块的致命打击。此类故障往往又较为隐蔽,不像元件短路容易引人重视,检查起来有时也颇费周折,有的电容测其容量似乎为好电容,但好坏则不一定。尤其是大功率变频器中的电容,运行多年后,其引出电极常年累月经受数百赫兹的大电流充、放电冲击,出现不同程度的氧化现象,用电容表测量,容量正常,但接在电路中,则因充、放电内阻增大,致使直流回路电压跌落,变频器不能正常工作,检修人员往往会作出误判。而失容后则极易出现谐振过电压导致炸裂模块。检修两年以上或运行年限更长的变频器,尤其不能忽略对储能电容的检查;对逆变模块说不清道不明原因的损坏,则应首查、彻查直流回路中的储能电容! 现在倒回头来看一下该变频器未损坏前跳“减速过电流”的有趣现象。应该说明的是,减速过电流是发生在加速起动的过程中。在起动过程中,直流母线电压检测将延时动作,以避免起动过程中因电流增大而导致的电压保护误动作。因电容已经失效,电压的跌落以及纹波的扰动,使起动电流剧增,变频器在此时所能实施的动作,便是减缓频率上升速率,并进而将起动频率自动下调,以使电机的转差率维持在一定范围内,抑制起动电流。等到电流回复到许可值以内,再继续升高频率起动。变频器起动过程中的智能化控制大致就是如此。在起动过程中出现了过电流现象,变频器启用的将频率自动下调(减速)这一“刹手锏”,因电容的失效,没有起到作用,出现了减速过程中的过电流。反之,起动过程中的电流(电压)的扰动,使逆变模块数次处于过流或过压击穿的边缘上,此际过电流是个“显”现象,而危险的过电压则“潜伏”在此一过程中 将该变频器的失效电容更换后,再换掉损坏的逆变模块,现场试运行,起动过程也不再出现“减速过电流”,短时间内反复起动了几次,起动电流都在额定电流值以内,变频器投入正常运行。 该台变频器被有效修复。 |